近日,华电淄博热电有限公司节能优化运行工作初见成效,通过优化煤源结构、厂内掺配、内抓管理等方式大力降低飞灰可燃物。
据了解,飞灰可燃物是表征锅炉经济性的重要指标,其数值越大,说明飞灰中的含碳量越高,燃烧越不完全。为保持机组经济运行水平,淄博公司外抓煤源结构,停运汽车煤、加大采用铁路运输的火车煤数量,提升入厂煤煤质水平,为厂内掺配和运行指标优化创造了更好的条件。
为控制煤炭成本,需要进行入炉煤的厂内掺配,以达到较理想的燃烧效果。2018年该公司受封闭煤场施工影响,掺配空间有限,加之掺配设备有限,掺配工作困难重重。该公司每天组织会议分析掺烧情况、组织制定掺配、上煤原则及燃烧调整措施,监督上煤掺配、协调掺烧过程中的问题,监督各分场严格执行掺烧方案、措施。
内抓管理降偏差,指标优化更进一步。在解决煤炭问题以后,#5、6锅炉之间仍存在着近1%的偏差。淄博公司以飞灰偏差大为问题导向,对两台锅炉指标逐一进行排查。研究发现,#5炉B磨煤机分离器曾在改造过程中将原先的径向分离改为轴向分离,磨煤机堵塞杂物的几率降低了,当B磨煤机出力大于45吨每小时后,飞灰升高更加明显。该公司对分离器进行升级改造,增大分离空间,增设2个回粉槽将粗粉返回磨煤机冲洗进行研磨。经过一个多月的调试,两台锅炉的飞灰偏差降至0.2%以内。
下一步,淄博公司将继续加强指标分析工作,跟踪分析飞灰等经济小指标变化及走势,查找不足,完善调整措施,分解落实,保证机组安全稳定经济运行。
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