分离器的分离效率对物料分布和燃烧效率起着关键作用。
正常运行条件下,通过底渣的排放和立管内物料料位的自平衡调节,进入炉内可生成的可循环物料量与飞灰量相当,外循环物料的粒径保持在0.3mm以内,炉内维持相当的物料量且平均粒径小于一定值。满足此运行条件,大量的焦碳可在炉膛中上部燃烧,密相区释放的热量带到炉膛上部,炉膛设计中所取的换热系数与运行值相当,热量沿炉膛高度较为均匀地释放。
如果分离器分离效率降低,可循环物料量减小。分离效率的降低一般同时意味着分离器捕捉细颗粒的能力降低,这会造成内循环物料和外循环物料的平均粒径增大,炉膛设计中所取的换热系数大于运行值。随着分离器分离效率的进一步降低,即使在满负荷条件下,CFB锅炉仍将以鼓泡床方式运行。
在实际运行中,由于分离器分离效率、运行控制、煤质特点等原因,常常无法满足CFB锅炉运行方式所需要的内循环物料量和外循环物料量及颗粒粒径要求,常常以鼓泡床方式运行。为达到锅炉满负荷出力,通常加大给煤量运行,炉膛下部温度一般在950℃以上,为减小密相区温度,通常采用较大的过量空气系数和一次风份额,而炉膛上部温度一般在850℃以下,同时还出现水平烟道积灰、飞灰粒径偏大、省煤器频繁爆管等现象。
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