1、从国内目前已运行的一些循环流化床锅炉看遇到的主要问题如下:
1)锅炉蒸发量不到设计的额定值;
2)高温分离器和物料返送器内结焦;
3)耐火材料和受热面磨损;
4)锅炉排烟温度偏高。
2、上述四点主要问题中最根本的问题是锅炉额定蒸发量达不到设计值,分析其锅炉出力不足有如下一些原因:
流化速度低,飞灰循环流量不够。另外,飞灰分离装置效率不高,亦致使床内粒子循环流量不够。所以实际运行的传热效果与设计计算中的传热系数值偏移较大。
1)浓相床与悬浮段受热面布置不洽当或有矛盾,特别是在烧劣质煤时,浓相床内没有布置热面不足时,锅炉负荷高时则床内超温,这无形中限制了锅炉负荷的提高。
2)煤的筛分范围过宽;在浓相床,稀相床内燃烧份额;一二次比风例的选取与设计的传热系数值不协调等,亦是造成锅炉出力不足的原因之一。
3)辅机的选取如鼓风机,引风机流量,压头选择不当也将影响锅炉出力。
解决循环流化床锅炉蒸发量不足问题,要对具体情况作具体分析,一般可采取以下几个措施:
1)增加床内受热面
2)减少煤的筛分范围
3)若是床内粒子循环流量小,则可提高飞灰回收装置的效率:或将锅炉尾部过滤灰投入再循环燃烧:或从系统外补充细灰等。
4)确产因鼓风机,引风机选择不当,则要更换压头,容量大些的风机。设计时适当选用大一些的风机,对试运行时调整是有利的。
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